聚丙烯酰胺在使用过程中,有时候会出现滤布网眼堵塞的状况,从而会影响到污泥脱水效果,这是因为有少量的酰胺药剂没有完全的溶解开来,形成了透明小块状粘性物质造成了堵塞,并不是产品质量的原因。
我们作为聚丙烯酰胺厂家是相当冤枉的,首先我们是以质量立足的。生产企业在质量上弄虚作假是自砸饭碗。其次,聚丙烯酰胺的指标参数有国家标准可循。化验分析方法很多实验室也都能做。在没有权威机构化验的情况下就很武断的说我们质量问题,这个锅我们真是背的冤枉。
其实这个问题主要是聚丙烯酰胺没有完全溶解或者投加过量引起的。该问题多出现在一些设备简单粗放的小厂子。因为这些厂子规模小,几乎都没上自动加药、自动搅拌絮凝剂的设备设施,都是以人工投加。
人工投加就很容易出现,一下投加很多的情况,这样容易导致搅拌桶底部有果冻状粘性的大块水不溶物。
很多工人图省事,絮凝剂搅拌的时间很短,导致聚丙烯酰胺没有充分溶解。未完全溶解的聚丙烯酰胺就会跑到污泥里,和泥饼压在了一起,会堵塞滤布和滤网。
如果工人的投加量过大,大于聚丙烯酰胺的水解度很多,就容易出现处理后污水上清液有粘度的问题。
针对这些问题,我司技术部提出几点建议:
1、加强负责加药工人的技术培训,使其认识到工作疏忽的影响,并熟练掌握絮凝剂投加、搅拌、使用上的技能。
2、配制聚丙烯酰胺溶液时,应先在搅拌桶中加水,在开搅拌机,然后把聚丙烯酰胺PAM沿着搅拌形成的漩涡缓慢、匀速、均量投加。
3、根据搅拌桶的容积,配比合理量的聚丙烯酰胺全部加完后,应继续搅拌不少于30分钟,使其充分完全溶解。往污水中加药时,搅拌桶的搅拌电机没有必要关,让其继续搅拌,除非聚丙烯酰胺溶液的液面低于搅拌机的桨叶。
4、溶解后的聚丙烯酰胺溶液,应该尽快用完。超过一天未使用的溶液已经基本失效,就必须清理掉。
5、定期清理搅拌桶。把底部的未溶解药块,杂物等及时打捞出来。
其实上一套全自动加药设备还是非常值得的,猛一看一下投入了很多钱。但是时间一长,后期人工的费用,节省下来的絮凝剂的成本就非常值了。